无人机活塞式发动机进排气系统优化
张 吉 ( 西安爱生技术集团有限公司 )
米守波 ( 西安爱生技术集团有限公司 )
魏 安 ( 西安爱生技术集团有限公司 )
https://doi.org/10.37155/2811-0625-0511-71Abstract
为解决无人机活塞式发动机进排气效率低、高空性能不足、重量偏大等问题,本文结合其结构组成与工 作原理,定位进气门结构、排气管尺寸等核心缺陷,从进气、排气系统及多参数耦合角度开展优化设计。通过台架与 飞行试验验证,优化后系统重量降低11.8%,进气效率、排气效率显著提升,发动机功率与扭矩均提升5%以上,燃油 消耗率降低6.2%,8000m海拔功质比达0.97kW/kg,满足无人机轻量化与高空飞行需求,验证了优化方案的有效性与 工程实用性。
Keywords
无人机;活塞式发动机;进排气系统;优化Full Text
PDFReferences
[1]孔祥恩.无人机用航空活塞发动机关键技术的研究
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[2]夏南龙.活塞式无人机发动机高空性能模拟试验研
究[J].内燃机与配件,2022,(17):8-10.
[3]张哲,姚晔.高空无人机用三级复合增压航空活塞
发动机性能仿真研究[C].第三届空天动力联合会议论文
集,2023:359-365.
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Copyright © 2026 张 吉,米守波,魏 安
Publishing time:2026-06-29
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